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某石料廠反擊式破碎機試車出現(xiàn)故障的原因分析及解決方案
  • 2015-05-20
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   某石料廠在反擊式破碎機安裝試車過程中,發(fā)生機械故障,設備機殼嚴重變形外鼓,機殼連接螺栓部分拉斷,軸承座和機殼連接耳斷裂,造成設備嚴重損壞。機械工程師就此分析事故原因,說明改進、修復措施,為同類設備的生產(chǎn)廠家和用戶提供參考。
1、反擊式破碎機損壞原因
    將嚴重損壞的破碎機拆卸解體后發(fā)現(xiàn):
    (1)進料端襯板螺栓全部剪斷,襯板脫落;轉子組2塊反擊板脫落,扁頭楔形螺栓斷裂;
    (2)轉子和反擊板均為鑄造件,表面相糙,相互接觸面只為點接觸或線接觸。連接用的扁頭楔形螺栓、反擊板內孔同樣表面粗糙、接觸不好。
    (3)連接反擊板、轉子的扁頭楔形螺栓為M18,而打擊子孔、轉子孔為23、25不等。
    (4)起定位作用的扁頭楔形螺栓表面粗糙,與反擊板孔的間隙太大,不能定位。
    據(jù)此情況結合設備設計標準和要求,認真分析后認為:由于反擊板內孔太大,連接定位用的扁頭楔形螺栓太細,反擊板和轉子的接觸面粗糙,在設備起動轉速快速增加時,反擊板在轉子接觸面上的附著力(摩擦力)不足以克服具離心力,而使反擊板發(fā)生相對移位,和進料端襯板干涉。由于轉子轉速高、動量大,隨轉子轉動反擊板和襯板劇烈碰撞,剪切襯板連接螺栓,扁頭楔形螺栓,致使襯板、反擊板脫落,襯板、反擊板進入破碎腔后加劇了設備破壞,造成機殼嚴重變形,軸承座斷裂等一系列的后果。所以,反擊板移位是造成設備嚴重損壞的直接原因。
2、反擊式破碎機改進修復措施
    鑒于以上分析,設備能否正常運行的關鍵是反擊板固定。為此,主要采取下列措施:
    (1)反擊板與轉子接觸面均銑削加工,提高表面質量,確保接觸良好。
    (2)在反擊板和轉子接觸面上分別加工出配合安裝起定位作用的凸、凹臺,避免打擊子在離心力作用下相移位。
    (3)反擊板與轉子的連接螺栓孔配鉆加工,連接螺栓選用M20的高強度內六角螺栓,保證連接牢固。


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